长钢炼钢厂连铸车间获“首钢三创集体”荣誉称号
发表日期:2015/6/5 13:30:21 兰格钢铁
    炼钢厂连铸车间凭借过硬的指标和出色的业绩摘得2014年度“首钢三创集体”的桂冠。

    该车间紧紧围绕突出创新,挖潜增效,精细管理,以降本增效活动为载体,不断提升精细化管理水平,加快推进车间各层级执行力;以固化品种钢操作模式和提高品种钢质量为基础,实现标准化操作;以创新驱动为动力,进一步提高各项技术经济指标;以对标挖潜降本增效为主线,树立不浪费的思想,推动车间标准成本管理。

    2014年1至12月份,该车间产品质量为99.97%。其中方坯质量99.98%,异型坯质量99.93%,品种钢质量99.98%。他们通过对操作岗位互动式培训,使因操作责任造成的事故停机比去年同期减少了9次;连铸责任事故废品比去年同期减少了479吨;3月份8号机大修改造后,实现了4个月无拉漏事故的好成绩;根据钢水衔接合理控制拉速,实现了方坯铸机平均连拉炉数63.28炉/包的新水平,尤其是8号铸机连拉炉数达到69.87炉/包。

    为加强设备管理,提高设备运转率。该车间深入推行全员设备管理,不断加大系统管理和专业管理力度,深入开展标杆设备管理,提出“我的设备我做主、我的区域我负责”的设备管理理念,保证了连铸设备的正常运行,全年计划检修率达到了95.08%以上。

    为提高塞棒包开机成功率,该车间制定了攻关方案,技术人员跟班盯在现场,通过手把手指导,能够胜任塞棒操作人员由去年的不足80%提高到现在的97.5%,满足了品种钢的生产要求,去年1-12月份,开机成功率达到了96.6%;为了降低浸入式水口的消耗,他们提出了变渣线的操作办法,通过四个月的实践,实现了与中包寿命同步的效果,最高使用炉数达到20炉。11月份平均连拉炉数达到16.17炉。全年,塞棒包平均连拉炉数13.71炉。

    围绕降本任务,该车间扎实开展对标挖潜、降本增效活动。实施了易耗品管理、定量管理、寿命管理,石棉布消耗比原来降低了40%,中包滑块消耗在上年度的基础上又降低了3%,钩头、挡板等工艺件消耗在上年度的基础上又降低了15%;此外,该车间还积极开展小改小革活动,先后对大包包盖、溢流渣盘、吊链、机械手、中间包、5号机挡板、二冷托架等项目进行修复或制作,为车间节约备件费用70余万元。
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