为“黄金产线”镀金 ———宝钢股份热轧厂2050产线横跨两年完成改造纪实
发表日期:2014/12/19 16:24:05 兰格钢铁
    热轧2050产线在宝钢股份有着“黄金产线”的美誉,与其它热轧产线相比,它兼容并蓄的轧制品种遥遥领先,它成熟稳定产能位列魁首,曾有人为这条黄金产线做过一个测算,每天“黄金产线”上通过的板坯价值可达6千万元以上。

    如此金贵重要的产线,费时一年时间边生产边改造,风险不言而喻,在国内也史无前例。从去年底热轧年修至今,“黄金产线”的点滴进程让宝钢股份上下揪心不已。最近,热轧厂传来信息,结束改造后的2050产线仅在2周时间就达到了大修前的功能水平,这让热轧厂广大员工颇为自豪:“我们克服险阻,为'黄金产线’镀上了层金。”

    这层金怎么镀?

    在2050产线加设一台设备总重逾千吨庞然大物:大侧压机。对宝钢股份最直观的意义便在于释放炼钢产能,缓解瓶颈工序压力。同时,大侧压机能使热轧的装备能力、运行效率、质量水平均有所改善,可谓有百利。

    事实上,宝钢股份从10年前便已有此想法,但却迟迟没有拍板,归根结底是当时的各类隐患未能消除。横亘在热轧厂面前的第一道难题便是无处安置,热轧厂房内的布置已经密密匝匝,庞然大物如何安置;第二道难题便是系统改建,这并非一朝一夕可以完成,而作为“黄金产线”的2050产线,最经不起消耗的便是时间。一旦有所偏差,公司的经营利润都将受到打击,如何把好事做全?热轧厂花费了多年时间论证,并用了3年时间准备,使原本困扰生产的问题一一得到解决,而随着技术进步,原先不可能的事情也成为了可能。做足充分研究后,公司下定决心准备技改。

    螺蛳壳里做道场

    厂房已经定死,要想在螺蛳壳里做道场,工作必须精细。为保公司利润,在长达一年的基础设施建设中,2050产线改造生产与建设工地全然融合一体,改造现场天天都是高达1000度以上的红钢从头顶呼啸而过,垂直而下十多米处是正在建设的基坑。

    熟悉宝钢历史的人听说过这样的故事:宝钢所在地区土质松软,地下3米处就是水,打桩难度高,桩容易漂移。大侧压机需要布下15根深达70米深的桩,桩的位置经过严谨的测算不可更改,桩的周边密布着产线原有电缆,一旦有所不慎,打到电缆甚至被水淹了,2050机组就会跟着趴下。

    为了以防万一,热轧厂制订了全面的预案,使意外可控。但困难如影随形,打桩过程中,有一根桩久攻不克,往下10米深处便遭遇大石头,想要强行突破,却直接把打桩设备的钻头给闷坏了。所幸这项难题早有预案,热轧厂与工程学专家几番研究后作出决断:派人用最传统的方式挖走大石头,为了保证安全,在基坑深处,同时多台抽水机共同运作,才保证了打桩最终顺利完成。而这样的未知因素在改造基础设施施工中举不甚举。

    攻破技术风险

    如果只是单纯新增1个设备,也许改造并不会让人如此牵肠挂肚,这次改造涉及了从2050入口到出口近1/3区段的改造,包括R2大电机更换、多个机架传动系统的更换等等,这意味着原有的运作系统的绝大部分被打破,它包含了系统改造、机械改造、三电改造……其中,只要有一点差池,2050机组改造都可能受阻。

    与其依靠外方专家,不如靠自己。在改造前半年,项目负责人陈占福首席便要求外方提供所有的机械图纸,他梳理图纸的原理,比对现场的实际情况,一旦发现问题及时要求外方改进。三电负责人王诚自主设计了一个模拟平台,检验电气设计。王诚提前一个月拿到了外方的电气图纸,便开始了系统模拟,把找到的错误全部记录在案,再请外方修改。来回数次间,机械与电气中可能存在的错误事先就得到了消弭。

    年修是许多人共同参与的项目,而人也往往是最不可控的因素。陈占福在改造前就组织热轧厂的相关设备人员和施工单位负责人,举行专题协调会,从拧一个螺丝钉开始,理清改造的每一个步骤,这是改造能够保证时间和质量的关键。在项目梳理中,让所有人都必须明白自己的职责范围,所需执行的标准化作业,直到无所异议才进入下一步议题。由于热轧厂人手紧张,这些繁琐又细致的准备工作,都是由改造参与人员完成本职工作的同时加班加点完成的,在这个过程中,热轧厂的参战人员始终咬紧牙关把压力扛下,把工作做到完美。

    与时间赛跑

    当10月11日,年修时间到,产线停机,改造开始时,陈占福和外方专家的心里仍然十分忐忑,外方专家坦陈:这类规模的项目他们从未经历如此极限时间。而年修不到最后收官,谁都无法预测前路会否出现未知的拦路虎。

    热轧厂选择了现场驻守,按照预案设定,发现一个问题,清除一个问题。年修后期安装阶段,现场发现新增的R2工作辊的尺寸更改,而配套的刮水器没有同步更改,于是紧急请宝钢工程帮助加工。大测压轧机干油系统在改造近乎完工时却罢了工,想尽办法机器无法顺利启动。关键时刻,产线工程师陈俊挺身而出,他拿出设备原理图,分析了每一条线路的走向,对问题小心验证,在2天时间内找到了根源,并给予解决,使系统动了起来。

    紧张、高效、机敏,对让共同参与年修的外方工作人员都无比钦佩。到年修末期,外方人员十分尊重宝钢员工,遇到问题他们都主动征求宝钢人员的建议,甚至于在设备调试的关键阶段,主动让出调试主控权,把指挥棒交到了宝钢人的手里。原本在外方专家眼中,仅调试大侧压机一项就需花费5天时间,但在宝钢人的手中,实现整条产线全线贯通也只用了一天时间。当2050产线完成热负荷试车达到交付生产所需的功能精度时,离年修预定的25天已不到5个小时,这让在场的钢铁汉子们如释重负又倍感自豪:“我们做的是无所参照,充满风险的事,而我们没有辜负希望,终于做成了。”(徐笑然)
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