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    攻“锌”术 ———武钢大高炉高锌负荷冶炼技术成果诞生纪略
    发表日期:2014/12/12 11:11:15 兰格钢铁
        “这项技术成果有哪些含金量?听说已经进入国际先进水平了?”11月12日,在第13届武钢炼铁学术年会上,武钢炼铁厂发布《大型高炉高锌负荷冶炼技术的创新与应用》成果后,引起湖北省炼铁界专家们关注,纷纷向炼铁厂厂长陆隆文取经。

        原来,刚刚发布的这项技术已通过武钢科技创新部的技术成果鉴定,其成套技术已在4号、5号两座大型高炉上成功应用,并形成了1项发明专利、1项实用新型专利和3项技术诀窍。专家认为,这个项目的技术成果对同行业具有普遍指导意义,达到国际先进水平。

        锌是高炉炼铁的有害杂质,易造成炉身黏结、炉况失常。当前,国内很多钢铁企业面临锌负荷高的问题。

        近年来,武钢炼铁厂在降本增效中自加压力,坚持回收利用除尘灰、瓦斯灰等二次资源,并配以国内杂矿,随之带来高炉锌负荷过高的问题。其中,4号、5号高炉陷入锌负荷严重的困境中长达两年之久,锌负荷最高时远超国际标准10倍以上。

        高锌负荷让高炉职工吃尽了苦头:炉墙黏结、炉况波动甚至失常,消耗不降反升,长期在全厂“排尾”,成为降低铁成本的“硬伤”。

        去年底,武钢炼铁厂厂长陆隆文与4号高炉班子成员进行了语重心长的谈话:“降成本压力事关公司全局,我们必须在技术创新上突破传统思维,尽一切可能攻'锌’!”

        在厂长鼓励下,炉长陈畏林、副炉长董遵敏决心再努把力,攻克恼人的“锌”。该厂技术科技术人员则为他们提供智力支撑,共同对4号高炉以往高锌的调剂手段总结分析,对比研究其他企业应对高锌的教训与经验。

        4号高炉的煤气流分布是开放边缘,气化锌随气流顺着炉壁上升,让炉身黏结有了机会。“能不能改变走向,减少其与炉墙的接触?”“改变后与布料制度能否相适应?会引起新的炉况问题吗?”……高炉每一次调整都有极大的风险,炉长们和技术人员反复思考。

        他们在传统模式上筛选、优化,形成“开放中心气流,抑制边缘气流”的调剂思路,并调整布料制度与之适应。如果成功,那么锌会随中心气流快速上升带出高炉,失去了和炉墙接触并黏结的机会。3天的试验期内,4号高炉通过瓦斯灰与洗涤泥排出的锌量均超过原燃料带入锌的8成。

        随着攻“锌”的进行,4号高炉开始慢慢获得成效。

        半个月后,正是以往的黏结周期到来的时候,炉身温度、风量、水温差等指标监测显示,高炉没有再黏结。4号高炉终于回归到炉况正常的“宁静”。从那时至今,4号高炉再未出现比较严重的黏结。

        今年4月,该厂提出让同样备受困扰的5号高炉植入这套技术攻“锌”。尽管炉型不同,但经过实践,攻“锌”术在5号高炉同样适用。

        恢复了正常炉况的4号、5号两座高炉,终于可以在全厂排名中昂起头了。随着指标优化,两座高炉的焦比和燃料比分别较去年大幅下降,10月份全厂吨铁成本降至1847元。
    信息监督:马力 010-63967913 13811615299