一二月份,在完成公司新二台阶成本指标基础上,吨钢降本增效25元
今年以来,河北钢铁集团邯钢邯宝冷轧厂紧紧围绕公司吨钢降本增效300元目标,眼睛向内、深挖内潜,顺利完成了公司下达的新降本增效指标:一二月份,在完成公司新二台阶成本指标基础上,累计降本增效1400多万元,吨钢降本增效25元。
该厂针对不同产线的特点,采取多项措施提高成材率,力促品质增效。酸轧线通过优化轧机参数、检验原料板带质量等措施,有效避免了轧机断带问题,减少废品产量,显著提高了成材率。连退线在保持连续稳定生产的基础上,减少带头带尾切除量,进一步提高成材率。镀锌线通过优化开停车程序,对不同规格的带钢采用不同的开车制度,减少因开车造成的降级品,提高成材率。目前,该厂酸轧线、连退线、镀锌线成材率分别提高到96.98%、98.80%和98.79%,通过提高成材率每月降低成本50余万元。
辅料消耗,是冷轧生产成本的大头。今年以来,该厂从优化工艺入手,进一步降低辅料消耗。酸轧线按照生产工艺要求,合理控制乳化液的各项工艺参数,并按照品种规格设定不同的乳化液浓度,减少普通品种钢的乳化液消耗。目前,酸轧线乳化液单耗由去年的平均0.38公斤,降至现在的0.25公斤,吨钢降成本2.6元。连退线通过定期维护、更换清洗段排污设备,保证清洗液槽内清洁度,并有效降低清洗液用量,清洗液单耗由去年的平均0.7公斤,降至现在的0.55公斤,吨钢降成本1.02元。镀锌线通过及时添加消泡剂、减少清洗液外溢的方式,降低清洗液用量,清洗液单耗由去年的平均0.95公斤,降至现在的0.67公斤,吨钢降成本1.9元。
此外,该厂以降低工序成本为突破口,大力节能降耗。针对煤气、电耗等重点消耗,该厂开展多项攻关,目前所有退火工艺已基本达最优条件生产运行。一二月份,该厂连退线吨钢煤气消耗较去年平均水平降成本6.24元;酸轧线吨钢电耗,较去年平均水平降成本2.4元;镀锌线吨钢煤气消耗,较去年平均水平降成本5.2元。 |